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分析电机轴向振动故障的原因与解决办法

时间:2015-06-04 10:04:45 来源:乐清万利达滚柱有限公司 点击量:170

电机轴向配合异常而引发的故障,如不及时解决,会对生产造成影响,所以,如何来判断及处理这个问题,非常关键。本文为您分析电机轴向振动故障的原因与解决办法,具体如下:   电机轴向振动故障的原因   根据生产实践经验,引起电机轴向振动的原因通常有以下几方面:   (1)电机的轴承或轴瓦严重磨损,间隙太大,产生“轴升”现象。   (2)电机气隙不均匀或电机绕组存在故障。   (3)电机转子不平衡,或转子平衡后平衡块发生移动、扇叶片遭到损坏。   (4)电机转轴弯曲或轴颈严重磨损。   (5)电机转子轴向定位偏移。   (6)电机的安装基础不水平,或刚度不够,或地脚螺栓固定不紧等。   将电机进行解体检查,逐一排查后初步判定:电机轴向振动是电机轴承(http://www.yqwld.com)选型不当引起(原轴承为普通轴承)。但将非负荷端轴承(定位端)更换为C3系列后,重新试车时发现轴向振动仍然偏大。再次将电机进行解体,重新检查,复测转子窜量、定位端内外油盖端盖止口深度、轴承尺寸后发现,轴承内外油盖端盖止口深度不够,止口端面与轴承外圈存在2.7mm的间隙。分析认为:正是此原因造成了转子轴向定位问题,运转中,在电磁力的作用下,使电机产生轴向振动。   电机轴向振动故障的解决办法   (1)处理方法   a.根据实测非负荷端内外油盖止口端面与轴承外圈的间隙值,自制2.7mm厚的胶木调整垫。   b.将电机转子置于电机磁场中心,将胶木调整垫装于非负荷端外油盖与轴承外圈间隙间,然后将电机回装。   (2)处理效果   轴承座加装调整垫后,进行电机试车,窜轴现象得到消除,测得电机水平振动速度为1.9mm/s,垂直振动速度为2.2mm/s,轴向振动速度为2.0mm/s,即转子振动符合标准要求,试车合格。   电机轴向定位非常重要,因定位问题使电机转子偏离磁场中心或轴向窜量过http://www.haiyucsb.com大将造成电机窜轴和轴承发热甚至损坏。因此,检修前首先应认真分析电机的运行状况,判断其故障原因,其次,在发现轴承端有磨损或更新轴承时,应对其轴向配合尺寸进行的检查、调整(两侧均采用球轴承的电机还应考虑与非定位端轴承的配合),保证电机转子的定位良好,从而避免转子轴向窜振的发生。 信息来源:http://www.yqwld.com/news_infor.asp?newsid=79

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